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浮法玻璃熔窯余熱鍋爐堵塞原因及解決籌劃


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2018-06-02

0引言

集團(tuán)內(nèi)部(21條玻璃熔窯生產(chǎn)線)各區(qū)域公司余熱鍋爐的運(yùn)行狀況差異較大,在同樣的煙氣特性下,有的余熱鍋爐能運(yùn)行18個(gè)月之久(如15線),有的僅能運(yùn)行1個(gè)月(如9線)。余熱鍋爐運(yùn)行的不穩(wěn)定性,已經(jīng)成為影響環(huán)保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性的一個(gè)重要因素。SCR對(duì)余熱鍋爐的影響究竟有多大,余熱鍋爐設(shè)計(jì)選型是否適應(yīng)于浮法玻璃熔窯,余熱鍋爐運(yùn)行工藝是否合理等問(wèn)題,都是目前急需考慮和解決的。通過(guò)調(diào)研各區(qū)域公司鍋爐實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行初步分析與探討。

1浮法玻璃熔窯余熱鍋爐堵塞原因分析

1.1調(diào)研目的

(1)分析各區(qū)域公司余熱鍋爐運(yùn)行情況;

(2)分析余熱鍋爐與SCR運(yùn)行影響關(guān)系。

1.2調(diào)研方式

為了解目前公司在余熱鍋爐運(yùn)行方面存在的問(wèn)題,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)原因調(diào)查、運(yùn)行報(bào)表數(shù)據(jù)提取分析、與操作人員技術(shù)交流溝通等方式,總結(jié)分析余熱鍋爐的運(yùn)行與優(yōu)化、煙氣治理等相關(guān)方面的問(wèn)題及國(guó)內(nèi)外新工藝技術(shù)的發(fā)展,支持企業(yè)節(jié)能減排。

本次調(diào)研選擇集團(tuán)各區(qū)域公司的余熱鍋爐運(yùn)行狀況作為調(diào)研對(duì)象,通過(guò)橫向比較集團(tuán)內(nèi)部各生產(chǎn)線運(yùn)行中存在的問(wèn)題及優(yōu)劣對(duì)比分析,對(duì)余熱鍋爐的運(yùn)行條件及可能對(duì)脫硫脫硝產(chǎn)生的影響因素進(jìn)行了分析、總結(jié),并提出了相應(yīng)的解決措施。

1.3玻璃熔窯余熱鍋爐

1.3.1余熱鍋爐的作用

(1)經(jīng)濟(jì)效益

浮法玻璃熔窯煙氣余熱發(fā)電是利用玻璃熔窯排出的大量高溫?zé)煔?,通過(guò)余熱鍋爐進(jìn)行熱交換而產(chǎn)生過(guò)熱蒸汽,由過(guò)熱蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)實(shí)現(xiàn)熱能和機(jī)械能的轉(zhuǎn)換,然后通過(guò)汽輪機(jī)的高速運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn),從而完成將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能的過(guò)程。該技術(shù)的推廣應(yīng)用減少了玻璃生產(chǎn)過(guò)程的能源消耗和環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)了玻璃熔窯煙氣的余熱利用,起到了節(jié)能、減排、增效的作用。

(2)為SCR脫硝提供合適的反應(yīng)條件

SCR脫硝對(duì)于反應(yīng)溫度要求非常苛刻,余熱鍋爐設(shè)備作為SCR脫硝的溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),通過(guò)余熱鍋爐換熱將煙氣溫度調(diào)節(jié)到最適合的溫度區(qū)間,保證了SCR脫硝的有效、穩(wěn)定、安全運(yùn)行。

1.3.2余熱鍋爐應(yīng)用存在的問(wèn)題

鍋爐選型:從目前我公司余熱鍋爐運(yùn)行狀況來(lái)看,主要參照電廠燒煤、燒天然氣的鍋爐選型,至今沒(méi)有針對(duì)燃燒石油焦工況而專門(mén)設(shè)計(jì)的余熱鍋爐。因而鍋爐在實(shí)際使用中存在吹灰不徹底、易堵塞、易腐蝕等運(yùn)行弊端。

1.3.3余熱鍋爐運(yùn)行周期影響因素分析

從以下幾個(gè)方面對(duì)余熱鍋爐運(yùn)行周期的影響因素進(jìn)行分析。

(1)余熱鍋爐換熱效率與運(yùn)行周期的關(guān)系

余熱鍋爐換熱效率=(入口溫度-出口溫度)/入口溫度。余熱鍋爐運(yùn)行周期與換熱效率的關(guān)系見(jiàn)圖1。

圖1余熱鍋爐運(yùn)行周期與換熱效率的關(guān)系

從圖1可以看出,余熱鍋爐運(yùn)行周期與余熱自身?yè)Q熱效率之間關(guān)系不明顯。

(2)余熱鍋爐運(yùn)行周期與進(jìn)出口溫度的關(guān)系

余熱鍋爐運(yùn)行周期與進(jìn)出口溫度的關(guān)系見(jiàn)圖2。

圖2余熱鍋爐運(yùn)行周期與鍋爐運(yùn)行溫度的關(guān)系

從余熱進(jìn)、出口溫度與運(yùn)行周期來(lái)看,運(yùn)行周期長(zhǎng)短與煙氣進(jìn)、出口溫度關(guān)系不大。

(3)余熱鍋爐運(yùn)行周期與進(jìn)水量的關(guān)系

余熱鍋爐運(yùn)行周期與進(jìn)水量的關(guān)系見(jiàn)圖3。

圖3余熱鍋爐運(yùn)行周期與進(jìn)水量的關(guān)系

從進(jìn)水量來(lái)看,玻璃單位進(jìn)水量在10kg/t左右,從運(yùn)行周期對(duì)比來(lái)看,進(jìn)水量對(duì)運(yùn)行周期影響不大。

(4)余熱鍋爐運(yùn)行周期與單位發(fā)電量的關(guān)系

單位發(fā)電量=余熱鍋爐實(shí)際發(fā)電量/玻璃熔窯拉引量。余熱鍋爐運(yùn)行周期與單位發(fā)電量的對(duì)比見(jiàn)圖4。

圖4余熱鍋爐單位發(fā)電量對(duì)比

從玻璃單位發(fā)電量來(lái)看,A、B、C、F鍋爐單位發(fā)電量要略大于D、E、G、H鍋爐,初步分析原因如下:

①由于A、B、C、F鍋爐對(duì)應(yīng)脫硝運(yùn)行不規(guī)范,而其它區(qū)域脫硝運(yùn)行較為規(guī)范,脫硝熱損較多,因而造成單位發(fā)電量較?。?/p>

②A、B、C、F鍋爐對(duì)應(yīng)玻璃窯齡相對(duì)較老,窯爐的熱利用率較低、蓄熱能力較差,因而煙氣帶走的熱量較大,造成單位發(fā)電量略高。

(5)SCR脫硝對(duì)余熱鍋爐運(yùn)行周期的影響

SCR運(yùn)行規(guī)范:指噴氨正常,脫硝運(yùn)行穩(wěn)定,SCR能長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行。

SCR運(yùn)行不規(guī)范:指脫硝運(yùn)行不穩(wěn)定,NOX無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放。

脫硝運(yùn)行與余熱鍋爐運(yùn)行周期的關(guān)系見(jiàn)圖5。

圖5脫硝運(yùn)行與余熱鍋爐運(yùn)行周期的關(guān)系

從圖5可以看出,余熱鍋爐運(yùn)行周期與SCR運(yùn)行規(guī)范性、變化規(guī)律關(guān)系較強(qiáng)。總體來(lái)說(shuō),SCR運(yùn)行規(guī)范,余熱鍋爐運(yùn)行周期較短;SCR運(yùn)行不規(guī)范,余熱鍋爐運(yùn)行周期較長(zhǎng)。(1線、15線數(shù)據(jù)需單獨(dú)進(jìn)行分析。)

(6)其他因素

從余熱鍋爐吹灰方式、余熱鍋爐蒸汽出口溫度、額定蒸發(fā)量、余熱鍋爐除灰量等參數(shù)分析,未發(fā)現(xiàn)有明顯關(guān)系的變化規(guī)律。

綜上分析,余熱鍋爐運(yùn)行周期與SCR運(yùn)行規(guī)范性所呈現(xiàn)的規(guī)律性較強(qiáng),因此把SCR運(yùn)行對(duì)鍋爐的影響作為主要因素來(lái)進(jìn)一步分析考慮。

1.4SCR運(yùn)行因素對(duì)余熱鍋爐的影響分析

1.4.1余熱鍋爐堵塞較為嚴(yán)重的線別

余熱鍋爐堵塞較為嚴(yán)重的線別見(jiàn)表1。

表1余熱鍋爐堵塞較為嚴(yán)重線別

1.4.2余熱鍋爐堵塞位置

余熱鍋爐堵塞位置見(jiàn)表2。高、中、低溫段堵灰狀態(tài)見(jiàn)圖6。

表2余熱鍋爐堵塞位置

圖6高、中、低溫段堵灰狀態(tài)

1.4.3堵塞原因分析

(1)高溫段堵塞原因

①高溫段堵塞均在余熱鍋爐入口段,堵塞周期較長(zhǎng),基本在6個(gè)月以上;堵塞沉淀均為玻璃熔窯實(shí)際所產(chǎn)生粉塵,固化后較為堅(jiān)硬,不易清理。分析因煙氣與鍋爐接口均屬于直角(90°)交叉進(jìn)入,煙氣流場(chǎng)較為紊亂,造成煙氣流速不均,從而導(dǎo)致煙氣中粉塵多在此處聚集沉淀;再者,脫硝運(yùn)行時(shí),由于SCR脫硝工藝限制及運(yùn)行制度(煙氣不完全通過(guò)SCR脫硝),而造成進(jìn)入余熱鍋爐的煙氣量過(guò)少,導(dǎo)致煙氣流速過(guò)低,從而使煙氣中粉塵沉積,造成高溫段堵塞。

②鍋爐高溫段與中溫段連通閥:此閥門(mén)大部分為電動(dòng)插板閥,在長(zhǎng)期運(yùn)行中粉塵易沉積在閥板上,過(guò)量累積造成粉塵大量掉落,堵塞余熱鍋爐入口高溫段。

③余熱鍋爐換熱管排列分布結(jié)構(gòu):目前我公司鍋爐換熱管道分布基本上以“十字交叉狀”及“平行分布狀”為主,從目前來(lái)看,換熱管“平行分布狀”要優(yōu)于“十字交叉分布狀”。同一子公司1線為“十字交叉狀”分布,在不運(yùn)行脫硝情況下清洗周期為2.5個(gè)月1次;2、3、4、5、6、7、8線換熱管分布均為“平行分布狀”,在同樣運(yùn)行條件下,要明顯優(yōu)于1線,運(yùn)行周期在8個(gè)月左右。

④換熱列管間距:換熱列管間距越大,就越不容易堵灰。在保證換熱效率的前提下,選擇合適的列管間距,有利于余熱鍋爐運(yùn)行。從同一子公司的15、16線比較來(lái)看,15線列管間距為13cm左右,16線為8cm左右,從運(yùn)行情況來(lái)看,15線要明顯優(yōu)于16線。

⑤鍋爐吹灰:現(xiàn)有鍋爐吹灰均采用乙炔爆破定時(shí)進(jìn)行吹灰,未實(shí)現(xiàn)在線連續(xù)吹灰,導(dǎo)致吹灰不徹底,鍋爐長(zhǎng)期運(yùn)行下來(lái),積灰板結(jié)較為嚴(yán)重,導(dǎo)致鍋爐運(yùn)行周期較短。

(2)中溫段堵塞原因

中溫段堵塞溫度均在240℃左右,且凝結(jié)物質(zhì)為灰白色黏性物質(zhì),使用蒸汽吹掃易結(jié)晶。從現(xiàn)象來(lái)看,運(yùn)行脫硝是影響余熱中溫段堵塞的主要原因。從脫硝的副反應(yīng)來(lái)看,在240℃左右,煙氣中的SO3、SO2與逃逸的NH3反應(yīng)生成粘附性強(qiáng)的硫酸銨與硫酸氫銨,硫酸銨與硫酸氫銨遇冷凝結(jié)、并吸附其它粉塵,最終導(dǎo)致鍋爐中溫段堵塞。

(3)低溫段堵塞原因

低溫段堵塞從堵灰顏色、形狀來(lái)看,均屬于煙氣結(jié)露硫酸等對(duì)金屬氧化腐蝕形成的二價(jià)金屬硫酸鹽顏色(如:硫酸亞鐵、硫酸銅等)。低溫段堵塞分析主要為煙氣結(jié)露,煙氣中三氧化硫形成硫酸霧對(duì)系統(tǒng)氧化腐蝕造成。結(jié)合各區(qū)域運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),鍋爐低溫段做好保溫密封,適當(dāng)提高余熱出口溫度,能有效減少低溫段結(jié)露腐蝕現(xiàn)象。

綜上,從目前我公司余熱鍋爐運(yùn)行狀況來(lái)看,SCR運(yùn)行造成中溫段堵塞是影響鍋爐運(yùn)行周期、環(huán)保系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的最關(guān)鍵因素,因此將中溫段堵塞確定為影響鍋爐長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的主要因素。

1.5.1硫酸鹽生成規(guī)律分析

根據(jù)玻璃熔窯煙氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,玻璃熔窯燃燒過(guò)程中,煙氣中的SO2約有2%被氧化成SO3。

鍋爐爐膛內(nèi)煙氣中SO2有0.5%~1.0%被氧化成SO3,此數(shù)據(jù)與我們對(duì)玻璃熔窯SCR脫硝前后SO2監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比分析基本一致。

玻璃熔窯煙氣中原有的SO3及經(jīng)SCR氧化后SO3與逃逸的氨(NH3)、水蒸氣反應(yīng)生成硫酸氫氨或硫酸氨:

硫酸氨在余熱鍋爐空預(yù)器的運(yùn)行溫度區(qū)間內(nèi)為干燥固體粉末,對(duì)空預(yù)器影響很小。而硫酸氫銨具有很強(qiáng)的黏性,很容易在空預(yù)器沉積,并吸附大量煙塵,從而降低余熱鍋爐熱效率,并增大系統(tǒng)阻力。

1.5.2煙氣中SO3與NH4濃度計(jì)算

15、16線安裝了SCR氨逃逸監(jiān)測(cè)系統(tǒng),從在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看,SCR氨逃逸基本為15×10-6左右,因此氨逃逸系統(tǒng)暫確定為15×10-6。

煙氣中SO3濃度沒(méi)有實(shí)際監(jiān)測(cè)過(guò),從目前我公司原煙氣酸露點(diǎn)(150℃左右)來(lái)計(jì)算,SO3體積濃度應(yīng)在50×10-6以上;根據(jù)玻璃熔窯燃燒在8%氧含量下燃料中約有2%硫燃燒轉(zhuǎn)化為SO3,按照燃燒2.5%含硫率的石油焦粉計(jì)算,燃燒產(chǎn)生的SO3濃度約為80mg/m3,在SCR脫硝中又約2%的SO2轉(zhuǎn)化為SO3。因此在經(jīng)過(guò)SCR脫硝后原煙氣中SO3濃度約為80mg/m3,共計(jì)折合45×10-6,與按照煙氣酸露點(diǎn)計(jì)算得出的結(jié)果基本相符,因此我公司煙氣中SO3濃度按照50×10-6計(jì)算。

當(dāng)氨逃逸為15×10-6、SO3濃度為50×10-6時(shí),主要生成硫酸氫銨,生成溫度為230℃左右,這個(gè)溫度點(diǎn)與我公司實(shí)際運(yùn)行中煙氣溫度240℃左右稍有差異。經(jīng)調(diào)研分析,230℃左右與鍋爐在此階段運(yùn)行蒸汽溫度(225℃)基本一致,分析認(rèn)為,高溫?zé)煔饨?jīng)過(guò)與鍋爐列管中的水進(jìn)行換熱,煙氣在接觸低溫管壁的過(guò)程中,硫酸氫銨在鍋爐管壁凝結(jié)形成(管壁溫度為225℃左右)。由于硫酸氫銨黏性很強(qiáng),進(jìn)而吸附煙氣中粉塵,進(jìn)而對(duì)鍋爐形成粘結(jié)堵塞,導(dǎo)致鍋爐換熱能力下降。

根據(jù)調(diào)研了解目前的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),當(dāng)SCR脫硝出口的氨逃逸濃度控制在較低值時(shí),余熱鍋爐的系統(tǒng)阻力仍會(huì)因?yàn)樯倭苛蛩釟滗@的沉積附著而呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)。一般當(dāng)余熱鍋爐運(yùn)行阻力大于設(shè)計(jì)值50%時(shí),需要停運(yùn)鍋爐,啟動(dòng)沖洗水系統(tǒng)對(duì)余熱鍋爐進(jìn)行沖洗。余熱鍋爐的沖洗周期與SCR脫硝氨逃逸濃度直接相關(guān),氨逃逸的濃度越大,余熱鍋爐阻力的上升也就越快,余熱鍋爐的沖洗周期也就越短,氨逃逸濃度與鍋爐沖洗周期見(jiàn)表3及圖7。

表3氨逃逸與鍋爐運(yùn)行周期的關(guān)系

圖7氨逃逸與鍋爐運(yùn)行周期的關(guān)系

綜上所述,硫酸氫銨是造成我公司余熱鍋爐積灰堵塞、運(yùn)行周期短的主要原因。

2解決方案探討分析

2.1氨逃逸控制

2.1.1噴氨系統(tǒng)設(shè)計(jì)

(1)噴氨距離

根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范,噴氨位置到催化劑的距離應(yīng)為煙道通徑(煙道截面周長(zhǎng))的5~10倍。例如煙道設(shè)計(jì)為2.3m×2.3m的正方形,那么噴氨位置距催化劑的合理距離應(yīng)該為46~92m。最小設(shè)置距離為3~5倍時(shí),需要加裝靜態(tài)混合器,噴氨位置距催化劑的合理距離應(yīng)該為27.6~46m。從公司噴氨位置基本都在10m左右,由于煙氣與氨氣混合距離過(guò)短,導(dǎo)致混合不均勻,造成局部氨量較高,因而氨逃逸過(guò)量,生成過(guò)量硫酸氫銨,導(dǎo)致堵塞余熱鍋爐。根據(jù)在其它工程案例進(jìn)行的調(diào)研情況來(lái)看,噴氨位置設(shè)置均較我公司合理,從實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,也較為穩(wěn)定。

(2)噴氨格柵

目前我公司的噴氨格柵由1根主管分為4根支管接入煙道,然后在煙道內(nèi)進(jìn)行噴氨。由于各管上噴氨點(diǎn)壓力不同,從而導(dǎo)致噴氨不均勻。因此,如何對(duì)噴氨格柵進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)與改造,如何提高煙道截面范圍內(nèi)的噴氨均勻性,是控制和減少氨逃逸的主要手段之一。

2.2脫硝控制存在問(wèn)題

2.2.1噴氨溫度、壓力不穩(wěn)定

圖8為噴氨溫度為10℃時(shí)噴氨壓力與脫硝壓差上升的關(guān)系圖。

圖8供氨壓力與脫硝運(yùn)行壓差的關(guān)系

從圖8可以看出,脫硝運(yùn)行壓差與噴氨壓力呈正方向關(guān)系,噴氨壓力高,脫硝壓差越高,脫硝運(yùn)行不穩(wěn)定。

圖9為供氨壓力在0.2MPa時(shí)氨氣溫度與脫硝壓差關(guān)系圖。

圖9氨氣溫度與脫硝運(yùn)行壓差的關(guān)系

從圖9可以看出,噴氨溫度與脫硝壓差呈反方向關(guān)系,噴氨溫度高脫硝壓差低,脫硝運(yùn)行穩(wěn)定。

綜上,噴氨溫度控制在15℃以上,壓力控制在0.2MPa左右,玻璃熔窯SCR脫硝運(yùn)行較為合理。根據(jù)調(diào)研,供氨系統(tǒng)氨的氣化量不夠,導(dǎo)致供氨溫度、壓力不穩(wěn)定,尤其是在冬季表現(xiàn)更為顯著,SCR脫硝保證穩(wěn)定運(yùn)行更是難中之難,因此保證脫硝供氨系統(tǒng)的氨氣氣化量,從而穩(wěn)定供氨溫度、壓力是保證玻璃熔窯SCR穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素。

2.2.2噴氨控制

玻璃熔窯由于其特有的燃燒工藝導(dǎo)致NOx產(chǎn)生濃度波動(dòng)較大。圖10為NOx產(chǎn)生量與熱點(diǎn)溫度關(guān)系圖。

圖10NOx產(chǎn)生量與熱點(diǎn)溫度關(guān)系

從圖10看,溫度高于1400℃時(shí),NOx產(chǎn)生量與溫度成指數(shù)關(guān)系上升,溫度越高,NOx產(chǎn)生濃度升高越快。因而在實(shí)際生產(chǎn)中,燃燒溫度波動(dòng)幾攝氏度時(shí),就能引起NOx產(chǎn)生濃度的大幅度波動(dòng)。因此需要通過(guò)調(diào)整、穩(wěn)定熔窯燃燒工藝,使NOx產(chǎn)生濃度相對(duì)比較均衡,便于脫硝噴氨的控制,從而使脫硝系統(tǒng)氨逃逸量維持在較低水平,延長(zhǎng)余熱鍋爐的使用周期。

由于NOx產(chǎn)生量的不穩(wěn)定性,要控制相對(duì)低的氨逃逸量,需加強(qiáng)脫硝系統(tǒng)噴氨操作的精細(xì)化控制。從目前玻璃行業(yè)使用的自動(dòng)化噴氨控制系統(tǒng)來(lái)看,依然無(wú)法滿足全自動(dòng)精細(xì)化噴氨操作的要求。因此,研發(fā)玻璃行業(yè)適用的噴氨自動(dòng)化控制技術(shù),是解決過(guò)量氨逃逸的另一途徑。

3結(jié)語(yǔ)

浮法玻璃熔窯煙氣余熱發(fā)電是玻璃行業(yè)一項(xiàng)重要的節(jié)能減排技術(shù),其運(yùn)行狀況的好壞也直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,因此,優(yōu)化改善余熱鍋爐的運(yùn)行狀況,不僅是環(huán)保系統(tǒng)能否連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的促進(jìn)性因素,同時(shí)也具有非常重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。通過(guò)本次調(diào)研,基本明確了決定余熱鍋爐運(yùn)行周期長(zhǎng)短的最主要因素為SCR脫硝氨逃逸過(guò)量生成的硫酸氫銨對(duì)鍋爐造成的堵塞。因此,如何控制脫硝運(yùn)行中氨逃逸量,是今后需調(diào)研、優(yōu)化、改進(jìn)的一項(xiàng)重要工作。柴油發(fā)電機(jī)組


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